面對復(fù)雜嚴(yán)峻的市場形勢,申豐水泥公司充分挖掘降本空間,因地制宜探索創(chuàng)新,多渠道開展降本增效工作,各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)不斷改善,核心競爭力明顯提升。
突出抓好技術(shù)創(chuàng)新。該公司組建多個技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,成功實(shí)施高熱煤矸石配料等一批技術(shù)革新項(xiàng)目,在保證熟料質(zhì)量的前提下,噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降7千克左右、綜合電耗下降9度左右,氨水用量下降1.5千克,2#線立磨在沒有“推倒重建”的背景下,臺時產(chǎn)量增加80噸以上,通過不懈努力,“成本高”這一制約公司高質(zhì)量發(fā)展的“老大難”問題基本得到解決。
大膽應(yīng)用前沿科技。在水泥粉磨工序,顛覆性推廣應(yīng)用了獨(dú)立粉磨新工藝,通過單獨(dú)粉磨熟料、單獨(dú)摻加熟料粉,7月份,P.O42.5磨機(jī)臺時達(dá)到340噸,同比大幅增加100余噸,在滿足水泥強(qiáng)度的前提下,噸水泥熟料摻加量降低7%,噸水泥綜合成本下降20元左右。同時,加大新產(chǎn)品研發(fā)力度,在新增P.C42.5、P.I52.5品種的基礎(chǔ)上,利用糖蜜添加劑調(diào)整水泥凝結(jié)時間,成功生產(chǎn)緩凝42.5水泥,得到市場認(rèn)可。
強(qiáng)力推進(jìn)自檢自修。嚴(yán)控外委維修項(xiàng)目,上半年,外委費(fèi)用較去年同期減少1077萬元,立磨拉桿、液壓缸更換,破碎機(jī)錘頭、襯板更換,以及預(yù)熱器煤管、篦冷機(jī)風(fēng)管等維修項(xiàng)目的自檢自修率達(dá)到100%,在降低成本、提升效率的同時,鍛煉了機(jī)電人員業(yè)務(wù)能力。即將實(shí)施的超低排放改造項(xiàng)目,涉及環(huán)保密封、防雨棚制作、平臺加工等子項(xiàng)目,全部轉(zhuǎn)為自主施工,企業(yè)內(nèi)部潛力得到充分釋放。(鄧一龍)
Copyright ? 2023 山東泉興能源集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備20001938號-1 魯公網(wǎng)安備 37040002006015號